带钢轧制过程中,温度越高越好轧,这是行业默认的生产习惯。就在不久前,包钢股份薄板厂技术人员通过优化总结得出了不同结论。他们提出的员工自主改善项目《提高加热效率,降低板坯烧损》,合理降低开轧温度,实现了CSP生产线稳定轧制与降本增效的“完美”契合,获评包钢(集团)公司员工自主改善第十一阶段特等奖。
4月24日,记者跟随项目提出人、包钢(集团)公司轧钢工首席技能大师刘政峰来到CSP生产线。热轧控制室内,岗位人员紧盯电脑画面了解生产情况,调节空气、煤气配比和加热炉炉膛压力,控制开轧温度。“温度比以往降低了20摄氏度。”刘政峰说,板坯加热过程中,表层金属极易发生氧化反应产生烧损,导致成材率下降。氧化铁皮增多会造成板坯导热能力下降,吨钢能耗增加。烧损严重时,氧化铁皮难以去除还将影响轧制状态及带钢表面质量。通常来说,板坯加热面积越大,出钢温度越高,在炉时间越长,氧化烧损越严重。这就是自主改善项目将降低开轧温度作为主要措施的原因。
“这20摄氏度的变化并不简单。”刘政峰说,为保证带钢力学性能要求,项目优化轧制工艺,根据轧制厚度选择加热制度,减少加热时间;在现有设备基础上拓展功能,提高精度,优化工艺技术标准,改善轧制稳定性。总而言之,降低轧制温度是以保证产品性能为前提的。
加热炉出口,钢坯正在驶出,远远望去一片火红,只有通过安装在此处的高清摄像头才能看到氧化铁皮的细节。“氧化铁皮比过去薄多了,热损失也相应减少了。”刘政峰语气中带着自豪。为减少加热炉热损失,降低煤气及助燃空气使用量,CSP生产线通过提高炉墙保温性和炉辊耐材可靠性,减少区域温度过低现象,同时增强加热炉内还原性气氛。项目实施后,该产线一年减少烧损量近2000吨,成材率提升了0.06%,实现降本增效300余万元。与此同时,这一改变了传统轧钢理念的创新做法,也为进一步优化合金成分、提升产品品质奠定了基础。
图文|高爱云 (新闻中心)丛培瑶 郝杰(薄板厂)
编辑|郝杰(薄板厂)
审核|包钢股份综合部(工会)