面对严峻的钢铁行业形势,众多先进的钢铁企业纷纷将持续降源动力成本摆在了重要位置,包钢股份也不例外。近期,荣获集团公司自主改善一等奖的《优化炼铁厂高炉富氧阀安装点位促进节氧降耗》项目,便是包钢股份重视降源动力介质消耗的具体体现。
据了解,该项目源起于炼铁厂在梳理动力介质消耗过程中,发现放风阀无法完全闭合,使得氧气发生放散,造成了动力介质的浪费。针对这一问题,炼铁厂生产技术部专业技术主管张志斌及其团队创新思维、积极探索,提出将高炉富氧阀安装点位进行优化,把富氧阀从放风阀前端移动到后端的构想。在梳理现场管道实际情况及咨询相关设计人员后,证实了这一构想的可行性。但如何防止因富氧阀位置调整,致使高炉大幅减风产生安全隐患,成为了大家着重攻关的方向。为了解决这一问题,张志斌及其团队又对自动程序进行了完善,使富氧阀实现自动连锁,从而在紧急情况下富氧阀能够自动切断,避免了安全隐患。该项目于2022年被提出,首先应用于3号高炉,在2023年1月成功推广至5号高炉,如今即将在1号高炉进行推广。“这个项目实施后,避免了氧气的放散浪费现象,降低了动力成本,使得高炉实现了提产增效。据统计,一年可产生经济效益97万元”,张志斌满脸欣喜地向记者介绍道。
30多年来,张志斌的工作岗位一直与高炉紧密相连,他对高炉怀有深深的情感。他期望高炉的各项指标能够不断实现新的突破,操作能更为稳定,朝着标准化目标持续迈进。为此,无论身处哪个岗位,他都持续推进自主改善工作。多年来,通过技术和理念的创新突破,他和团队相继提出了许多自主改善项目,解决了生产现场存在的诸多问题,保障高炉操作稳定,推动高炉朝着稳产高产、低耗高效不断前行。
图文|尹钰(新闻中心) 吴海龙 云泽坤(炼铁厂)
编辑|张玥(稀土钢炼铁厂)
审核|包钢股份综合部